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如何減小軸桿中頻感應(yīng)淬火彎曲變形?

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1#
發(fā)表于 2008-3-18 22:09:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位前輩有一緊急 問題求教,請(qǐng)賜教!先謝謝了!: d) D  g  ^6 t* X: @  e" G! [% x
零件材質(zhì):42CrMn,熱軋狀態(tài);加工零件為外圓24.5,長度700的軸桿,兩頭有花鍵,火前機(jī)加工外圓跳動(dòng)中部控制在0.2以內(nèi),兩頭花鍵跳動(dòng)控制在0.03左右,但中頻淬火后中部跳動(dòng)范圍達(dá)到1.7~4.2,花鍵跳動(dòng)達(dá)到0.1~0.3(無法滿足產(chǎn)品跳動(dòng)0.05的要求,花鍵部位無法校直),淬火參數(shù)功率為100KW,軸桿移動(dòng)速度950mm/min,感應(yīng)線圈和噴水套筒是分離的,一體的也試驗(yàn)過,彎曲變形沒有明顯改善。7 d- B" d1 _5 ~+ v* n
懇請(qǐng)各位前輩不吝賜教!
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2#
發(fā)表于 2008-3-19 11:41:15 | 只看該作者
此零件調(diào)質(zhì)過嗎?機(jī)加工后去應(yīng)力退火過嗎?
3#
 樓主| 發(fā)表于 2008-3-19 13:14:45 | 只看該作者

感謝您的回復(fù)

您好!
* c* b/ C  J5 g3 W此材料我們也經(jīng)過多次試驗(yàn),使用過正火狀態(tài)的工件進(jìn)行中頻淬火,但于沒有正火的材料區(qū)別不大。機(jī)加后沒有去應(yīng)力退火,因?yàn)槭潜容^成熟的加工工藝,增加去應(yīng)力退火會(huì)增加制造成本。我們現(xiàn)在因?yàn)槭苤蓄l功率所限,沒有減小變形的思路,請(qǐng)不吝賜教!謝謝!
4#
發(fā)表于 2008-3-19 14:24:15 | 只看該作者
感應(yīng)淬火后如果有更高要求,應(yīng)該還有后續(xù)工藝吧!1 n. h& Y9 s* l4 E+ j1 }
我們的小軸加了精磨!
5#
 樓主| 發(fā)表于 2008-3-19 22:28:57 | 只看該作者

感謝yucca的回復(fù)

您好!我們的軸桿熱處理后沒有磨加工工序,只有磷華處理。成品要求軸桿中間部位跳動(dòng)0.4,兩端花鍵跳動(dòng)0.05,中間部位我們可以校直到要求的范圍內(nèi),但兩端花鍵的跳動(dòng)就無法校正,總是超出0.05的范圍。同類生產(chǎn)廠家與我們的工藝相同,只是中頻功率較大(大約170KW),工件移動(dòng)速度較快,但我們受設(shè)備所限無法再提高功率,請(qǐng)問有何良策在不提高功率、保證淬火深度(目前深度5左右)的前提下提高工件的移動(dòng)速度,可能對(duì)變形會(huì)有改善。. a) T) O" s8 ], m  @4 J9 W! \
謝謝賜教!

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