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標(biāo)題: 此張力系統(tǒng)控制不是很穩(wěn)定,是哪里的問題? [打印本頁]

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-1 21:57
標(biāo)題: 此張力系統(tǒng)控制不是很穩(wěn)定,是哪里的問題?
此圖為繞線機(銅線)張力控制部分,現(xiàn)在繞好的線包組值不穩(wěn)定,常常波動,請各位大神幫忙看看是什么原因?qū)е聫埩Σ环(wěn)定!

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補充內(nèi)容 (2018-2-2 22:11):
此機構(gòu)為買日本日特繞線機的張力結(jié)構(gòu),此繞線機已經(jīng)用了快8年了,因提高產(chǎn)能,所以張力不穩(wěn)定的問題被凸顯出來了,所以請各位大神給個能解決此現(xiàn)狀的方案,小弟在這謝謝各位了!

補充內(nèi)容 (2018-2-2 22:16):
圖中的下方的兩組輪,每一組的直徑各自相等,只是為表線繞線形式畫成了如圖所示的樣子,是我不嚴謹了,感謝大神指出錯誤!

補充內(nèi)容 (2018-2-3 19:53):
現(xiàn)場現(xiàn)在還有一種張力機構(gòu)是沒有前面檢測張力機制的,也就是氣缸氣壓是設(shè)定好的,不調(diào)節(jié),但還是一樣存在穩(wěn)定性問題!
作者: 曉昀    時間: 2018-2-1 22:06
豎直畫的氣缸左邊的小圓圈是什么?編碼器是檢測它的轉(zhuǎn)速嗎?
作者: 未來第一站    時間: 2018-2-1 22:13
本帖最后由 未來第一站 于 2018-2-1 22:16 編輯

1,圖中沒有所以我不知道你用的什么張力檢測機構(gòu)。
2,用氣缸做執(zhí)行機構(gòu)我也是頭回見~~~。
3,這東西你要自己設(shè)計結(jié)構(gòu)達到效果很難調(diào)。

4,感興趣可以買個自己拆開看看,結(jié)構(gòu)也不復(fù)雜。
有現(xiàn)成賣的漆包線磁阻尼張力器,你選上用吧。
(, 下載次數(shù): 193)





作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-1 23:00
曉昀 發(fā)表于 2018-2-1 22:06
豎直畫的氣缸左邊的小圓圈是什么?編碼器是檢測它的轉(zhuǎn)速嗎?

那個也是滑輪,編碼器是用來檢測張力桿旋轉(zhuǎn)的角度的,然后根據(jù)角度來改變伺服的轉(zhuǎn)速

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-1 23:03
未來第一站 發(fā)表于 2018-2-1 22:13
1,圖中沒有所以我不知道你用的什么張力檢測機構(gòu)。
2,用氣缸做執(zhí)行機構(gòu)我也是頭回見~~~。
3,這東西你要 ...

這種的我們也在用,張力調(diào)節(jié)是靠手動,我們現(xiàn)在想做的是在機種切換的時候自動調(diào)節(jié),所以才設(shè)計了如圖的機構(gòu),但是現(xiàn)在面臨的問題就是穩(wěn)定性無法控制在我們想要的范圍內(nèi)!

作者: Cavalier_Ricky    時間: 2018-2-2 00:12
還是那句話:電腦上覺得沒問題,是理想狀態(tài)下的沒問題。

不然,如今的天下就不需要試飛員英雄們了。

樓主這圖,純粹數(shù)學(xué)物理學(xué)角度上,應(yīng)該可以說是沒問題的。

但,這計算公式用工業(yè)電腦計算再傳達到控制件,再傳達到執(zhí)行件,再傳達到線上,以此達到輸出口的恒速。。。。。只能嘆氣。。。


嘆氣在哪里?

1)線路設(shè)計角度,極端不利于計算所需數(shù)據(jù)。

2)用氣缸???怪不得現(xiàn)在這么流行機器人機械手。。。用步進電機了,還能說靠譜些,前后成本差不到哪里去(按百分比說的。

     想用氣缸,得先有個對氣的初步基礎(chǔ)性了解吧。。。


機械設(shè)計,越想省錢,你越得學(xué)合理的全局成本計算。

便宜,不等于成本低,往往過于追求便宜,成本會提高。

太多公司,就是因為圖便宜,被壓死在成本上的。

作者: 農(nóng)夫山泉有點甜    時間: 2018-2-2 08:10
好像氣缸不能精密控制0.mm級別吧
作者: 獅語者    時間: 2018-2-2 08:20
最下面兩個雙滑輪,直徑不等,有轉(zhuǎn)速差
作者: 杜訊dd    時間: 2018-2-2 08:47
一個液壓沖擊問題就會讓你這種調(diào)壓類的pid系統(tǒng)徹底不穩(wěn)定
作者: 蘇州裝配工    時間: 2018-2-2 09:02
在下愚鈍 看不出這是啥控制
氣缸控制可以的,輸入是張力傳感器信號,輸出是模擬量信號,EP閥接外控減壓閥+低阻汽缸
電機控制可以的,輸入是張力傳感器信號,輸出是模擬量信號,走磁粉離合器或者磁粉剎車,電機走速度模式...
說到底還是算法問題,現(xiàn)成的有張力控制器三菱歐姆龍都有的...
自己還是算法問題
作者: 魍者歸來    時間: 2018-2-2 09:10
首先氣缸的沖擊就能把你折磨得欲仙欲死
作者: 454141017    時間: 2018-2-2 09:43
波動的頻率高幅度小,而調(diào)節(jié)裝置幅度大頻率低,不匹配。
作者: 702736    時間: 2018-2-2 10:10
這系統(tǒng)的所有控制對張力的關(guān)系都不是直接的,應(yīng)該不易達到很高的要求。

作者: 401699706    時間: 2018-2-2 11:58
同意12樓觀點,繞線機轉(zhuǎn)速一般在600轉(zhuǎn)以上,釣魚竿的抖動頻率太快,你用釣魚竿的抖動角度去控制伺服電機,不大現(xiàn)實,就算能控制,在這種高頻率下也沒作用,機器在高速運轉(zhuǎn)時,每次張力到最高值或最低值都是一瞬間的事情,做張力的調(diào)節(jié)裝置沒什么意義,反而增加機構(gòu)的不穩(wěn)定性。個人認為,張力結(jié)構(gòu)是根據(jù)線徑事先調(diào)好,機器運轉(zhuǎn)時,保證釣魚桿在某個合適的角度擺動就行,這個擺動狀態(tài)很關(guān)鍵,擺動的角度,幅度,頻率,靈敏度.....都能看出你張力結(jié)構(gòu)的好壞,還能看出你工裝的好壞,(做繞線機的老師傅能看懂,本人有幸拜學(xué)一點皮毛)市面上賣的1千多的張力器都是比較好用的,是經(jīng)過實踐檢驗的。樓主大可放心買來用,自己做可能更貴。

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-2 22:02
Cavalier_Ricky 發(fā)表于 2018-2-2 00:12
還是那句話:電腦上覺得沒問題,是理想狀態(tài)下的沒問題。

不然,如今的天下就不需要試飛員英雄們了。

這個不是我們自己設(shè)計的,是我們買日本日特的繞線機上的機構(gòu),現(xiàn)在是不穩(wěn)定廠家也不管了!

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-2 22:04
魍者歸來 發(fā)表于 2018-2-2 09:10
首先氣缸的沖擊就能把你折磨得欲仙欲死

這個是我們買日本日特的繞線機,我也感覺是氣缸沖擊的問題,但是就是不知道怎么解決,現(xiàn)在生產(chǎn)要每一個小時都要有人去調(diào)一下!

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-2 22:14
獅語者 發(fā)表于 2018-2-2 08:20
最下面兩個雙滑輪,直徑不等,有轉(zhuǎn)速差

大神一眼就看出來了,實際結(jié)構(gòu)兩個輪直徑是相同的,只是我為了讓一張圖能夠表現(xiàn)出來所以就化成直徑不相等了!

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-2 22:18
魍者歸來 發(fā)表于 2018-2-2 09:10
首先氣缸的沖擊就能把你折磨得欲仙欲死

大神,可有什么解決的辦法?

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-2 22:19
454141017 發(fā)表于 2018-2-2 09:43
波動的頻率高幅度小,而調(diào)節(jié)裝置幅度大頻率低,不匹配。

大神,可有什么辦法解決?

作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-2 22:21
401699706 發(fā)表于 2018-2-2 11:58
同意12樓觀點,繞線機轉(zhuǎn)速一般在600轉(zhuǎn)以上,釣魚竿的抖動頻率太快,你用釣魚竿的抖動角度去控制伺服電機, ...

這個是我們買日本日特繞線機的張力結(jié)構(gòu),現(xiàn)在廠里要減少losstime,所以要我們改,頭疼!

作者: 獅語者    時間: 2018-2-2 22:36
氣缸換成電機,橫流控制
作者: 我要學(xué)習(xí)機械    時間: 2018-2-3 08:48
應(yīng)該是氣缸響應(yīng)速度的問題,畢竟氣缸要運動要經(jīng)過很多中間環(huán)節(jié),跟不上傳感器反饋的速度,滯后時間長了就亂套了
作者: 受不了了    時間: 2018-2-3 16:14
其實非要這樣做也沒事,控制方面想辦法,首先,這機械線速度已經(jīng)基本一致了,所有電機都定一個基準(zhǔn)速度,大家只在此基準(zhǔn)速度上下小范圍調(diào)節(jié)即可,不會振蕩,擺臂只是其細微修正作用,氣缸要再不加一個幾十塊錢的儲氣罐也可
作者: 黑店老板    時間: 2018-2-3 17:11
測張力的那部分靈敏度太低了吧,做一個相應(yīng)的機械放大,將靈敏度提高點,還有就是氣缸控制張力,肯定沒有電動控制的頻率高,宏觀上可能差別不大,但是微觀上肯定會有響應(yīng)延遲
作者: 喀秋莎88    時間: 2018-2-5 17:15
(, 下載次數(shù): 36)

A點改在B點試試看。氣缸的沖擊反映在傳感器上的值小一些。



作者: huzejun    時間: 2018-2-6 09:17
之前在工廠看做繼電器的繞線上看到了這種類似的結(jié)構(gòu),但是不是用氣缸,我們廠之前的日本設(shè)備已經(jīng)被設(shè)備科改的差不多了。
作者: nxf1122    時間: 2018-2-6 15:07
氣動張力器的氣缸要選低摩擦缸,不然氣缸爬行會導(dǎo)致張力桿抖動。之前看到有的氣動張力器上用的是AIRPEL的無阻尼氣缸。其實氣缸的作用就是彈簧,只不過氣缸可以通過設(shè)定氣壓來調(diào)節(jié)拉力大小,彈簧的話只能調(diào)節(jié)行程,樓主可以搞一套自動調(diào)節(jié)彈簧行程的機構(gòu)   另外張力器用久了要清理一下過線結(jié)構(gòu),過線輪槽底,羊毛氈啥的,不然線打滑也會引起張力波動。
作者: 微風(fēng)習(xí)習(xí)    時間: 2018-2-6 20:45
線包的阻值波動是不是因為繞出的線長度有差異造成的,從而延伸出來就是漲力不穩(wěn)定造成的嗎?我們公司的產(chǎn)品倒沒有對電阻值要求的這么苛刻。常規(guī)的不就是3個力嗎,拉線頭的力,漲力,反漲力。你的圖看不懂,你的漲力器上兩個伺服,還有一個氣缸。
作者: 風(fēng)頌yhx    時間: 2018-2-6 21:25
nxf1122 發(fā)表于 2018-2-6 15:07
氣動張力器的氣缸要選低摩擦缸,不然氣缸爬行會導(dǎo)致張力桿抖動。之前看到有的氣動張力器上用的是AIRPEL的無 ...

打滑的確是很影響穩(wěn)定!

作者: 獅語者    時間: 2018-2-7 08:45
氣缸響應(yīng)滯后,嚴重影響了速度控制。解決辦法:把張力機構(gòu)和速度控制機構(gòu)拆分開,分別控制。
作者: 星辰大海    時間: 2018-2-7 15:38
我覺得大家看問題的方向有點偏了,既然以前正常速度可用,提高速度才出現(xiàn)我覺得可能有幾方面的1.頻率太快導(dǎo)致響應(yīng)時間與系統(tǒng)控制滯后時間比超出正常范圍,2.速度太快導(dǎo)致線與伺服滑輪出現(xiàn)打滑3.那個氣缸反應(yīng)太慢
作者: 17567410    時間: 2018-2-7 16:59
提速時電機更換沒有?提速提了多少?

補充內(nèi)容 (2018-2-12 16:23):
如果是在原系統(tǒng)上專一提升速度,其他參數(shù)不配合所以不成!
作者: bg4xcr    時間: 2018-2-7 21:07
(, 下載次數(shù): 104)




作者: 一路向北ck    時間: 2018-2-8 14:00
最近也在弄類似的
來看看評論學(xué)習(xí)下
作者: 水水5    時間: 2018-2-12 11:04
(, 下載次數(shù): 104)
我也沒用過,但資料上說的很有道理,再想深入,就找資料來看吧。
現(xiàn)代實用氣動技術(shù)

作者: 納亻依在    時間: 2018-2-12 15:00
學(xué)習(xí)
作者: 小譚協(xié)作機器人    時間: 2018-2-12 18:01
水水5 發(fā)表于 2018-2-12 11:04
我也沒用過,但資料上說的很有道理,再想深入,就找資料來看吧。
現(xiàn)代實用氣動技術(shù)

漲見識了

作者: MIRACLEQ    時間: 2018-2-19 12:41
圍觀學(xué)習(xí)
作者: 科Zhanke323    時間: 2018-2-19 23:29
滑輪自轉(zhuǎn)的軸承    更換
作者: 張妍妍    時間: 2019-5-30 14:35
已讀





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