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求教20CrMnTi的熱處理

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1#
發(fā)表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
          目前狀況:使用20CrMnTi材質(zhì)加工凸輪軸,精磨前滲碳處理(HRC58-60),預(yù)留磨量(單邊0.4mm),精加工后檢測硬度為HRC48-51.客戶要求達(dá)到HRC55以上。: }# U8 C' d- w9 H% X$ A
       7 Q  Y# X- x) p; R6 F, m
         求教問題:是我們預(yù)留磨量太大還是滲碳層淺?有沒有其他好的辦法可以保證HRC硬度$ D: Y8 r& d9 m
" |( w  i; ?$ e9 j& N
          我們在石家莊附近,有能達(dá)到要去的熱處理廠可以合作試試。謝謝
$ l) M1 b8 |# W8 ?

. E& B$ K4 n7 v0 n
7 Q) K# K6 c& A# P6 |% U
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2#
發(fā)表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看該作者
滲碳深度小了/ X! B, h6 ?! y% a3 @+ M1 R
加工余大了
) E) B# ~# \% B% I1 g5 L' O4 g6 j就是這個(gè)結(jié)果

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3#
發(fā)表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看該作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 編輯 & w4 g# S; D1 {" E

6 N' a/ l  X) K* c5 ^磨余量大了,最多單邊0.1-0.15,是什么原因要這么大,是熱處理變形,還是重裝定位精度有問題,疑惑中,
. x# v) X" N! ]. J, {  l+ Z
6 p5 @; ^7 v! {+ U1 I還有種辦法就是磨削后才軟氮化(低溫碳氮共滲),變形很小,如果能滿足你精度要求也不錯(cuò),硬度超過滲碳,滲透厚度也不錯(cuò),但事后不能磨削了,厚度不夠; P( a2 o" R% F6 r

  M( }# q8 Y% h4 |; {7 e7 i! Z; ~還有種辦法是磨削后低溫離子滲氮,變形極小,應(yīng)該能滿足你精度要求,硬度極大,但滲氮厚度只有0.25左右,2 {4 E, ^. i( g
9 k( K) {9 Z# K( w6 ~1 `6 K. c5 B
碳氮共滲,或滲氮后尺寸都呈長大趨勢,可磨削尺寸減小0.004: ]3 C. ^9 P3 k  g/ s
" b/ a5 n2 ^* {- V& Z1 G9 W
碳氮共滲,滲氮前都要調(diào)質(zhì)處理
# Y* V4 J% k. d, M: z& y1 l1 K3 t1 v. n) k3 O# l6 b1 E  e: @# U/ e. j
如果規(guī)定要滲碳,只能要求滲碳深度規(guī)定1.1-1.3,同事盡可能用小的磨削余量

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4#
發(fā)表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看該作者
是不是在滲碳之后沒有進(jìn)行熱處理直接上磨床了,滲碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次滲碳體,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量應(yīng)該是把最硬的二次滲碳體給磨削掉了。最好是在滲碳之后再進(jìn)行淬火和回火,使C含量由表及里不要有這么大的差異。也或者省事點(diǎn)減少磨削余量,不過這個(gè)不保險(xiǎn)。

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5#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看該作者
w91678 發(fā)表于 2014-8-19 11:35 # C4 m% v5 F4 L5 b5 K! O# L' Q
滲碳深度小了
" E% K9 S2 a- Q' l" ~$ ]加工余大了$ I) X% w9 {- B  t! P
就是這個(gè)結(jié)果

- Z1 E* S6 m  K. A謝謝
6 g8 r- V0 g. K. x3 _
6#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看該作者
niufang2 發(fā)表于 2014-8-19 12:00 0 Y* \; I0 ?$ A* x' V9 w& O
磨余量大了,最多單邊0.1-0.15,是什么原因要這么大,是熱處理變形,還是重裝定位精度有問題,疑惑中,# M. K: q( {4 R- y9 C4 g

" E# f. A8 \" E: O ...

4 f0 @0 f) I8 l  G5 T6 y4 p謝謝,我會考慮你的建議的- |5 T4 ~- Y$ z  \. Z
7#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看該作者
孤城領(lǐng)主領(lǐng)主 發(fā)表于 2014-8-19 12:07 & a* N9 c! V$ C8 F% }
是不是在滲碳之后沒有進(jìn)行熱處理直接上磨床了,滲碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次滲碳體,再 ...
7 ?% z) G0 {( P% w( D
謝謝,可能是我們預(yù)留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕變形量太大,精磨余量不夠造成廢品。稍后把產(chǎn)品上傳,再請各位指導(dǎo)" C# u: c  E/ ^8 ?, E; s0 X
8#
發(fā)表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看該作者
三興 發(fā)表于 2014-8-19 14:16
* N& t2 f1 a6 t$ f/ t謝謝,我會考慮你的建議的
0 Z% w9 f9 j/ u, f9 o; M: R
剛才我百度了滲碳詞條,
# f9 C. {/ ^1 Q8 D4 d( k& a# U2 D' @+ ~  `. }
據(jù)百度百科介紹,20crmnti ,的滲透性很好,最大滲碳深度可達(dá)2,所以不妨規(guī)定深度在1.4-1.8,不過按樓上朋友介紹,滲碳層可能表面最硬,磨削余量還是少點(diǎn)好
0 \/ O& `7 _; a8 U. u) e3 H+ [' x
9#
發(fā)表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看該作者
滲碳前能增加粗磨會更好,精磨余量單面0.15夠了
10#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看該作者
我們可以把精磨余量改為。0.10--0.15mm.可是彎曲、變型怎么解決?
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