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合金堆焊,表面合金部分鐵含量過高---請(qǐng)教

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1#
發(fā)表于 2007-11-17 14:40:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我公司制作閥門硬密封閥座的過程中,需要在20#或者A105等材質(zhì)的母體上堆焊CoCr MONEL等合金粉末,由等離子焊機(jī)完成,但最近在深度檢測中發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是焊接之后底部母體材料熔化與焊材對(duì)流,造成焊接完成后表面合金部分鐵含量過高,要求是10%以下,但實(shí)際上經(jīng)常有20%左右,但熔化程度不夠會(huì)造成合金內(nèi)部有氣孔等現(xiàn)象,求高手闡述下此中的合理方法,謝謝
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2#
發(fā)表于 2007-11-17 15:36:15 | 只看該作者
這種焊接方法我沒有接觸過,不過,按照你所說的情況我可以提幾點(diǎn)看法。
5 B' e3 q3 z# [  r& ^我認(rèn)為既然你那個(gè)地方焊過以后的Fe含量增加了,說明你的焊接熔深比較深。1,是不是合金粉末厚度小了,就是焊接電流大了,所以才造成熔深太深。# I: k# u* [/ h; e8 t
2,你的焊接速度可能慢了點(diǎn),造成冶金反應(yīng)的時(shí)間較長,熔池對(duì)流的時(shí)間也較長,使焊縫金屬與母材混合更充分。- r: c$ S6 v& }8 o0 |5 n+ J
如有不妥之處還請(qǐng)多多批評(píng)指正。
3#
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-17 15:47:15 | 只看該作者
首先,謝謝樓上的解答
. _2 }1 X) l; A% C4 d我這里再補(bǔ)充幾點(diǎn),合金粉末堆焊厚度是很小,大概只有3-4毫米,圖紙要求是≥1.9mm,堆焊后再次金加工達(dá)到2.5左右的厚度,但這樣的合金價(jià)格是20#的一百多倍,是F316的十多倍,為了成本控制不大可能加高厚度
" R( \1 A& e+ ]第二點(diǎn),焊接速度過慢,這個(gè)我公司采用的方法是兩次堆焊,就是在堆焊后再次在合金面上進(jìn)行堆焊,如果焊得慢,冷卻掉的話,會(huì)造成合金面開裂,所以基本上焊機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)速度是均勻的,若探傷沒有裂紋,基本上就不會(huì)太慢
4#
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-21 08:24:50 | 只看該作者
自己頂一頂,不要沉掉,最近試了幾個(gè)monel的樣品,結(jié)果還是鐵含量過高,有知道的朋友請(qǐng)幫忙一下
5#
發(fā)表于 2007-11-21 09:08:43 | 只看該作者
這種材料的鑄件,我們是做過。我們對(duì)于這種產(chǎn)品的返修用的是氬弧焊。. B1 j* Q, i! o7 h
你想過用氬弧焊接嗎?
6#
發(fā)表于 2007-11-24 16:51:34 | 只看該作者
這個(gè)我不太清楚,幫助頂起來!
7#
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-26 13:32:17 | 只看該作者
氬弧焊我們也在用,但效率比較低,而且容易造成硬度不均勻,這個(gè)是比較討厭的,而且氣孔和夾渣的機(jī)率也大,平時(shí)也在用
8#
發(fā)表于 2007-12-7 20:51:01 | 只看該作者
建議跟供應(yīng)合金粉末的廠家聯(lián)系一下,看他們的粉末成分是在哪種工藝條件下檢測的。
9#
發(fā)表于 2007-12-8 09:44:58 | 只看該作者

回復(fù) 7# 的帖子

氬弧焊焊后硬度不均勻,我們是沒有成功解決;但是對(duì)于氣孔和夾渣我認(rèn)為是可以避免的。

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